烘箱風機廠家-山東冠熙(在線咨詢)-風機廠家
風機廠家以其和易調節等優點已成為燃煤發電機組的送、引和一次風機的優選。葉片是軸流風機的核心部件,決定風機的性能; 而導葉是軸流風機中重要的流通部件,其氣動設計直接影響上下游流通部件的特性。研究表明,風機廠家的葉輪機械內的流固耦合現象與流體機械各種故障的產生有直接關系。因此借助流固耦合的方法對導葉數目變化后風機葉片的靜力結構及振動進行研究具有重要的現實意義和工程價值。導葉結構、數目和安裝角度對提高流體機械的性能、降低風機廠家噪聲和減輕振動具有明顯影響。利用試驗對軸流泵有無導葉時的外特性進行測試,表明在較優工況下導葉可回收的旋轉動能約占葉輪出口總能量的15. 7%,驗證了導葉對提高能量利用率的作用。
模擬風機廠家導葉數
目不同時泵內的壓力脈動特征,指出導葉數變動對導葉區流域及其下游流域的壓力脈動具有一定影響,而對上游葉輪流域的流動影響則較小。利用數值模擬方法對導葉與葉輪匹配進行研究,表明導葉數目增加后模型壓力提高329pa,軸功率降低1. 2 kw,效率提高6%。模擬了軸流風機后導葉改變對風機性能的影響,表明導葉數目減少4 片后全壓提升5. 4 pa,效率提高0. 8%。
風機廠家葉片穿孔*了兩級葉輪葉尖排流和非工作面渦流的產生和脫落,降低了該位置的聲功率級。
穿孔后,改善了風機廠家葉片周圍的流場,烘干風機廠家,降低了兩級葉片通過頻率的聲壓級,相應地降低了旋轉噪聲。
風機廠家葉片穿孔后,整個頻率范圍內的a聲級有不同程度的下降,中低頻段的下降幅度較大,而高頻段的下降幅度較小。穿孔后,寬帶噪聲成為主要噪聲源。風扇式軸流風機在糧食通風冷卻中的節能效果。
采用軸流風機對儲糧進行降溫實驗,達到通風降溫的目的,實現儲糧的節能、環保和安全儲糧。結果:采用軸流風機吸風負壓通風,冷風通過倉底通風口進入倉內,由下至上通過軸流風機出口排出倉外。谷堆由下向上依次減小,冷卻梯度和變化趨于平衡。結論:風機型小功率軸流風機在通風運行中采用低速間歇通風。通風時間比大功率離心風機長,但通風能耗低,水損失小。風機廠家換氣周期為10月11日至1月22日。運行過程中,大氣溫度10℃,低-29℃,大氣濕度58%。通風間隔內嚴格按照《儲糧機械通風技術規程》標準進行操作。在室內外溫差大于8c,室外濕度小的情況下,通風間歇,有利于干冷天氣??偼L23天,共552小時,平均降溫15.3℃,烘箱風機廠家,通風結束時,倉庫溫度-14.0攝氏度中、上粒溫度為-2.3攝氏度、中、低晶粒溫度為-9.7攝氏度,耐高溫軸流風機廠家,較低為-25.5(?)c,平均堆糧溫度為-6.1攝氏度
溫升=較高軸承溫度-進油溫度引起風機廠家軸承溫度高的主要原因如下:
(1)進油量太小。對策是將潤滑油供給的進油口和油壓調整到0.3-0.4兆帕左右。
(2)進油溫度高。對策:拆除油站配套的溫控閥,通過手動閥直接調節冷卻器的進油量和旁路流量(一般情況下,冷卻器旁路閥完全關閉,所有潤滑油進入冷卻器冷卻)。檢查并清潔冷卻器,降低機油溫度,風機廠家,必要時增加冷卻器的傳熱面積。例如,我公司三臺一次風機每年夏季的軸承溫度都在80度以上。主要原因是冷卻器換熱面積不夠,軸承進油溫度高。之后針對原冷卻器設計容量過小的問題,增加了一臺冷卻器,解決了一次風機夏季軸承溫度過高的問題。
風機振動大的主要原因如下:風機廠家風扇葉片嚴重損壞。如果2011年2月發現一次風機2a振動過大,計劃4月回廠進行c級大修。結果在*和打開蓋子后,發現和第二刀片被*嚴重損傷。除了48個刀片中的4個外,其余44個刀片已損壞。原因是風機進口*等鐵件長期運行,導致振動脫落,損壞葉片。由于制造廠在機組檢修過程中不能立即提供備件,故對葉片損壞部件進行了*,著色檢查未發現根部裂紋。直到6月葉片供應時,半側風機組才停止運行,更換了風機廠家葉片。更換葉片后風扇振動正常。
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